作為一名質(zhì)量人員,對于質(zhì)量的控制能力深感身心疲憊。每一次經(jīng)驗的積累都建立在血淋淋的事故之上,久而久之靠一次一次的經(jīng)驗避免一次又一次的事故。
我最先從事的是乳飲料行業(yè),干了大約10年,從車間工藝到成品檢驗員,到原料檢驗員再到微生物檢驗員,每個步驟都親在參與,親自驗證,其中的經(jīng)驗有的來源于老員工,有的就來源于自己的總結(jié)。
車間是第一操作現(xiàn)場,也是能夠使人成長最快的地方。大家應(yīng)該都知道飲料中需要添加酸類物質(zhì)才能和糖搭配產(chǎn)生酸甜的感覺,但是奶類物質(zhì)中主要的營養(yǎng)成分蛋白質(zhì)遇酸極易變性,形成酪狀物,但是在邊攪拌邊加酸的時候就不會發(fā)生這種情況。這在生產(chǎn)工藝中屬于一個關(guān)鍵控制點,但是因為當(dāng)時的經(jīng)驗不足,老員工交代的時候也沒認真記,所以導(dǎo)致了一次很嚴重的質(zhì)量事故。工藝員呢的職責(zé)呢就是現(xiàn)場監(jiān)管員工按工藝流程操作,以免發(fā)生質(zhì)量事故,但是這次我認為完全是由于工藝員的工作疏忽造成的。當(dāng)時操作工按照流程該進行加酸流程時,一切都是按步驟進行,但是發(fā)生了突發(fā)狀況。當(dāng)時電箱斷電,工藝員也沒有注意,配料員操作時也沒有發(fā)現(xiàn)異常,缸內(nèi)的攪拌已經(jīng)停止運轉(zhuǎn),直到加完酸關(guān)酸泵的時候才發(fā)現(xiàn)攪拌的電源指示燈是關(guān)著的,才意識到發(fā)生了問題。再看料液,上部接觸到酸的地方已經(jīng)完全變性,下部也出現(xiàn)分層澄清,這缸料液徹底毀掉。當(dāng)然這個工藝員不是我。工廠對當(dāng)時的操作工和現(xiàn)場的品控進行了嚴重的處理,我也因此受教:以后加酸前現(xiàn)確定攪拌器是否開著,在加酸的過程中一定要用手去摸摸缸感覺一下時候震動(因為車間的噪音特別大,所以根本聽不到機器想)。
再有就是原料的使用問題:之前我們使用的原料都是固定的配比,尤其是主要原料鮮奶和奶粉,因為批批原料的營養(yǎng)物質(zhì)的含量是不一樣的,而我們的產(chǎn)品的質(zhì)量要求是固定的,所以剛開始的時候我們產(chǎn)品的營養(yǎng)含量都超高,因為我們的固定配比都是按照原料的最低限來計算的,以至于老板總是在重申成本的問題,后來我們在精確檢驗出原料含量之后,然后根據(jù)原料的數(shù)值在計算需要投到配料罐中需要的原料的量,因為批次不一樣結(jié)果也是不一樣的,所以我們就根據(jù)原料的批次來決定添加量。
質(zhì)量人要就有超強的總結(jié)能力,變通能力和心里承受能力,這就是質(zhì)量人。